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转炉无氟化渣剂的应用

作者:gyjxyj 来源: 日期:2012-8-28 20:31:42 人气: 标签:化渣
  萤石作为转炉炼钢造渣剂之一,使用会侵蚀炉衬、包衬,同时还产生大量的氟离子,对生态环境产生污染,另外由于使用的萤石的质量不稳定,造成化渣困难,加入量大,会加剧对炉衬、包衬等侵蚀及对环境的污染。因此无氟化炼钢技术函待开发。

    转炉冶炼过程萤石的替代品主要有硼酸盐或B2O3基,CaO-Fe2O3基,Al2O3基,TiO2基,MnO基等系列。在高锰铁水(Mn>0.50%),开发了化渣剂:TFe≥50;SiO2≤15;S≤0.10;P≤0.20;H2O≤3;粒度5-60mm。

    萤石能使CaO和阻碍石灰熔解的2CaO.SiO2外壳的熔点显著降低,使炉渣在高碱度下有较低的熔化温度。新开发的转炉化渣助熔剂的主要成分是氧化铁,可以大幅降低CaO的熔点。对2CaO.SiO2外壳的熔解也有显著效果。

    冶炼前期,化渣剂提高了前期炉渣中MnO、FeO、MgO含量。FeO使冶炼初期石灰表面难熔的2CaO.SiO2熔点下降。MgO能使2CaO.SiO2析出区域缩小,有利于快速化渣。

    冶炼中期,2CaO.SiO2的液相线温度随着FeO增加而降低,渣况不好时加入能够保证吹炼中期的渣中氧势降低不会降低太快,减少返干几率,此外中期MnO还原量小,也减少了返干几率。

    冶炼后期,渣中(Mg.Ca)O、MnO相和2CaO.Fe2O3成分含量多,即渣中低熔点的矿物多,熔渣流动性好。这样,终点倒炉出钢时,随着炉温的降低,有MgO方镁晶体析出,熔渣粘稠从而挂上,便于溅渣操作。

    无氟化渣剂应用在济钢三炼钢厂,实践证明缩短了冶炼周期、提高了钢产量、对钢水无污染、降低了生产成本6.14元/t,是一种具有推广价值的快速化渣剂

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