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怎样解决转炉喷溅问题?

作者:gyjxyj 来源: 日期:2012-11-12 15:27:38 人气: 标签:炉渣 喷溅 挂渣 泡沫渣抑制剂
喷溅抑制剂
  喷溅在转炉炼钢过程中很常见的问题,喷溅的主要原因是:熔渣中(FeO)的聚积和氧反应不均衡,瞬时产生大量的CO气体逸出。喷溅会降低产量,还容易造成人身伤害和设备损坏。此外,还会严重冲刷炉衬,造成粘枪、烧枪、炉口和烟罩挂渣。

减轻喷溅,主要的方法有:一是通过改变枪位及供氧制度,但是采用该方法一般是滞后反应,属于补救措施;二是适时改变炉渣成分,在出现喷溅征兆前或者出现时加入泡沫渣抑制剂,随即与炉渣反应,降低(FeO)含量,减缓C-O反应,抑制喷溅现象发生。采用后者效果减轻较合适。

喷溅抑制剂的成分设计:固定碳>2.0,CaO>30,SiO2<20,MgO<5,(挥发分+灰分)>30;粒度大小为20-50mm球状,可以增加抑制剂体积密度,取得佳反应效果。

喷溅抑制剂的加入:在吹炼过程中,尤其是4-5min时,Si、Mn基本氧化结束,C-O反应迅速加快,容易产生喷溅,应随时观察炉口的火焰情况,预见喷溅发生的可能性,如有喷溅征兆,可以从高位料仓向转炉加入抑制剂,加入量为102kg/炉(60t);出钢过程中,操作人员根据炉渣泡沫化程度从炉口向炉内加入抑制剂,加入量为11kg/炉(60t),可以控制炉渣从炉口溢出。

国内多家特钢生产经多次工艺试验,得到了以上的泡沫渣抑制剂,用于减少转炉喷溅,达到了很好的效果,减少喷溅量102kg/炉,吨钢降低成本5-10元。

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